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存在的問題及改進(jìn)思路

發(fā)布時間:2019-09-06

    除了在實(shí)踐過程中已發(fā)現(xiàn)并且解決的問題,還有部分未解決的問題簡述如下 :

    問題一:反應(yīng)釜軸封密封不嚴(yán),因一體機(jī)為后期采購加裝設(shè)備,前期設(shè)計階段反應(yīng)釜未進(jìn)行壓力設(shè)計,導(dǎo)致后期改造之后,反應(yīng)釜動密封處密封不
嚴(yán),影響反應(yīng)釜加壓過程,且對反應(yīng)釜攪拌槳正常工作有影響。
    問題二:一體機(jī)排液管道較長,管道進(jìn)出口垂直落差較大,且一體機(jī)出液口處于低位,在管道內(nèi)濾液的作用下,導(dǎo)致一體機(jī)出液口阻力增-大,不利
于過濾的進(jìn)行,延-長過濾時間,影響生產(chǎn)的順利進(jìn)行的同時在一體機(jī)出液口處易造成細(xì)小顆粒沉積并堵塞管道。
    問題三:一體機(jī)手動放料閥門在每鍋一體機(jī)做完后須打開并清理,否則銀粉附著在內(nèi)壁導(dǎo)致閥門無法嚴(yán)格密封,有漏液風(fēng)險。此步驟操作量較大且操作過程中會有少量氨氣逸散,局部氨氣濃度較高,造成環(huán)境污染的同時對現(xiàn)場操作人員有影響。

    針對問題1、2,需要通過設(shè)計來解決,初步想法是將反應(yīng)釜,一體機(jī),后液地坑,設(shè)計成上中下三及結(jié)構(gòu),讓反應(yīng)釜放液至一體機(jī),一體機(jī)放液至后液地坑,過程中均不會有較大阻力,同時可以降-低生產(chǎn)所需風(fēng)壓,使現(xiàn)有反應(yīng)釜滿-足使用需求。
    針對問題3,由于需要保-證密封的嚴(yán)密性,與廠家經(jīng)過一段時間的溝通后暫時還未發(fā)現(xiàn)一種較好的閥門結(jié)構(gòu)能夠解決嚴(yán)密性的同時又方便開
關(guān)清理,初步想法是在出料口附近增設(shè)一趟水管,并配高壓水槍,每次出料完畢后,通過高壓水槍噴-射水流將閥門管道內(nèi)壁上的附著銀粉沖刷干凈,之
后閥門能完-全關(guān)閉,從而解決每次需要拆卸螺絲,打開閥門才能將銀粉清理干凈的情況。


今后改進(jìn)方向
在基本解決氨氣散排與銀粉含水量問題以后,改進(jìn)方向主要有以下兩點(diǎn)。
(1)盡量壓縮作業(yè)時間,目前一體機(jī)根據(jù)物料情況不同,處理1反應(yīng)釜物料時間在1.2~1.6h之間,現(xiàn)有板框壓濾機(jī)處理2反應(yīng)釜物料時間在1.5~2h左右,根據(jù)我廠現(xiàn)行作息時間,一體機(jī)處理能力稍顯不足,所以將一體機(jī)處理1反應(yīng)釜物料作業(yè)時間壓縮至0.6到0.8h,使其符合實(shí)際生產(chǎn)需求,變得重要。
(2)作業(yè)全流程自動化控制,一體機(jī)本身可以通過設(shè)定完成自動化控制,但為了解決生產(chǎn)中遇到的實(shí)際問題,在作業(yè)流程中加入了反應(yīng)釜相關(guān)閥門的控制步驟,因?yàn)榉磻?yīng)釜上相關(guān)閥門大多為手動控制閥門,所以無法直接與一體機(jī)形成聯(lián)動,達(dá)到自動控制。同時一體機(jī)本身的操作流程相對于傳統(tǒng)板框壓濾機(jī)來說為復(fù)雜,對于精-細(xì)化操作要求也高,如果能做到全流程自動化控制,對于減少人為操作產(chǎn)生的失誤,以及生產(chǎn)的順利進(jìn)行,都有大的幫助與益處。


相關(guān)標(biāo)簽:無錫不銹鋼反應(yīng)釜,過濾洗滌干燥三合一,真空干燥機(jī),不銹鋼反應(yīng)鍋,結(jié)晶機(jī)廠家,

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